關(guān)于耐磨陶瓷刀閘閥的故障現(xiàn)象分析
點(diǎn)擊次數(shù):1968 更新時(shí)間:2020-11-11
耐磨陶瓷刀閘閥密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀、互換性好。閘板、閥座密封面采用工程陶瓷材料,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能特強(qiáng),其使用壽命比普通合金材質(zhì)密封面高10倍以上。閥體通道和內(nèi)腔可鑲裝及噴涂陶瓷襯里,可與陶瓷襯里管道連接組成耐磨管路系統(tǒng),用于排灰排渣及放料排污系統(tǒng)可有效地延長(zhǎng)系統(tǒng)的使用壽命。傳動(dòng)方式有手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等,滿足各種工程需要及用戶要求。適合用于液、固混合介質(zhì),閘板、閥座密封面材料均采用陶瓷制造,提高了耐磨性和耐腐性,大大延長(zhǎng)了閥門(mén)使用壽命。適用于電力、石化、冶金、礦山、輸煤廠、水泥廠、水處理廠等行業(yè),尤其適用于磨損嚴(yán)重的灰漿、灰渣管路輸送系統(tǒng)。
耐磨陶瓷刀閘閥故障現(xiàn)象分析:
1、故障現(xiàn)象
以該加氫裝置往復(fù)機(jī)出口耐磨陶瓷刀閘閥為例:某次在開(kāi)機(jī)加載負(fù)荷過(guò)程中,二級(jí)出口安全閥起跳,遂停機(jī)切除。經(jīng)查找分析開(kāi)機(jī)過(guò)程的二級(jí)出口壓力歷史趨勢(shì),確認(rèn)確實(shí)是超壓導(dǎo)致安全閥起跳。
鑒于此前二級(jí)出口耐磨陶瓷刀閘閥閥門(mén)開(kāi)度指示桿在閥門(mén)關(guān)閉的時(shí)候,指示異常。初步判斷是耐磨陶瓷刀閘閥失效,實(shí)際未打開(kāi),導(dǎo)致二級(jí)出口安全閥起。耐磨陶瓷刀閘閥經(jīng)拆解發(fā)現(xiàn):球閥軌道桿有裂紋,軌道部分邊緣擠壓開(kāi)裂,軌道桿表面有明顯劃痕,導(dǎo)向軸與軌道接觸部分?jǐn)D壓變形,導(dǎo)向襯套內(nèi)部有明顯擠壓劃口,閥桿銷(xiāo)釘斷開(kāi)。解體后對(duì)損壞部件進(jìn)行光譜分析及硬度測(cè)試,均符合原材質(zhì)SS410的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,說(shuō)明廠家出廠材質(zhì)并未存在問(wèn)題。
2、失效原因分析
耐磨陶瓷刀閘閥是一種提升閥桿式閥門(mén),通過(guò)提升閥桿,靠上閥蓋上的導(dǎo)銷(xiāo)和閥桿上的軌道配合,完成閥球抬頭、旋轉(zhuǎn)的過(guò)程。
閥門(mén)在開(kāi)關(guān)過(guò)程中,凸輪閥桿受鑲嵌于螺旋槽內(nèi)的導(dǎo)向銷(xiāo)相互作用,使閥桿和閥芯同時(shí)旋轉(zhuǎn)90度。從凸輪閥桿軌道變形部位痕跡可知,導(dǎo)向銷(xiāo)在凸輪閥桿軌道中滑動(dòng)不順暢,尤其在彎道部位相互卡澀,限制軌道發(fā)生旋轉(zhuǎn),長(zhǎng)時(shí)間頻繁開(kāi)關(guān)作用下,使軌道發(fā)生磨損變形,由此可見(jiàn),該凸輪閥桿裝配存在缺陷是造成軌道變形的主要原因通過(guò)觀察劃傷的襯套表面痕跡判斷,閥門(mén)在頻繁開(kāi)關(guān)作用下,斷裂的止退銷(xiāo)脫落后卡在凸輪閥桿及襯套部位,導(dǎo)致閥門(mén)開(kāi)關(guān)的扭矩增大,本來(lái)變形的凸輪閥桿在受限于導(dǎo)向銷(xiāo)的雙重作用,終在多重因素作用下,閥桿在脆弱的應(yīng)力集中部位發(fā)生斷裂。